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09-08-2017

金属压块机可行性分析与处理


Y83一160型金属压块机是一种把金属镁、铝屑、铸铁屑等以液压装置挤压成高密块的设备,直接投炉熔炼,满足企业降低生产成木和减少环境污染的要求,在节能降耗方而做出了享越贡献。然而随养社会生产力的发展,市场竞争日益激烈,用户对产品性能提出了更高要求,
又因其结构复杂,加工工艺繁琐,维修不便,制造成木高,因此优化产品结构,提高性能就十分必要。
1、设计目标
Y83-160基木结构,其主要技术参数,经过走访客户,深入了解产品的使用工况,产品的压块次数和生产效率须提高,压块次数每分钟6一8块,压块长度要100mm以上,生产效率提高到每小时800一1200Kg。
2、可行性分析与处理
通过对产品的研究分析,发现Y83一160液压原理和产品结构相对复杂,重新设计产品的关键部分方法可行,下而具体分析一下:
1、压块装置的优化:充分理解压缩滑块的工作原理,有效利用工作时间,金属销压块机对滑块的结构进行改造,将原挤压装置由一个压块孔为两个孔,增加压块的长度,改变压块运动方向,在PLC的控制下,在压块的同时把另一压块推出压料套,节约工作时间,提高压块频率,有效的提高生产率一原压块装置,改进后的装置。
2、优化油箱液压站结构:众说周知,液压传动所用的油泵之所以能把油箱中的油吸进来,就是由于油泵的吸油腔形成一定的真空度,在油而受到大气压的作用下油便被压入泵的吸油腔;但液压泵吸油腔不可能达到完全真空,同时油通过吩由管道时会产生各种压力损失,因此液
压泵不能离油箱液而太高,一些轴向柱塞式泵要求高度小于0.5m。原液压站就存在这样的结构缺陷,改进后的油箱液压站把油泵电机从油箱上改放到油箱侧地而上,不但减少因电机在油箱上带来的噪音,还避免油泵从高位吸油导致增加电机负荷,影响油泵电机工作效率,延长了油泵电机的使用寿命。
3、优化液压原理:目前Y83-160钢销压块机由电气控制,液压驱动来完成压块的白动循环,自动运行次序为:快退→快进→加压→卸荷→点退→开模→快进→快退,合模,动作偏多,操作不便。主油路种头的运动由主油泵供油,电磁溢流阀用于调整主油路油压避免过高,压力阀调至24MPa,高压压力继电器调至23MPa,低压压力继电器调至6.3Mpa;开合模动作液压油路由小油泵供油,溢流阀用于调整该油路的油压,压力调至6MPa,原液压工作原理比较复
杂,快进缸和加压缸是串联结构,用的是快进增压原理,所以还需要一个补进液压缸,结构复杂,漏油点较多;另外动作顺序多,用时长,频率低。优化后的液压原理,采用油缸差动原理,去掉补液油箱,使液压油缸结构紧凑,运行动作仅仅是前进、后退,活塞杆前进能完成既压料又推料两个动作,效率明显提高。
泊头市振鑫压力机械厂(http://www.zxyljx.com)良好的设备加工制造能力,设备出口率已经达到70%以上,在废旧回收设备行业里具有很大的影响力,是国内具有潜力的金属压块机,钢销压饼机,生铁销压块机,金属销压饼机等液压机械的生产型企业。

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